Мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении

Кадралиев А.С., Есенаманова М.С., Есенаманова Ж.С.

Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова

С целью дальнейшего сокращения выбросов парниковых газов КПО б.в. разработан ряд мероприятий на 2013 год. Перечень мероприятий представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень  мероприятий по сокращению выбросов ПГ на 2013 год

Мероприятие

Начало внедрения, год

Ожидаемое сокращение выбросов CО2, тонн/год

Департамент / сотрудник, ответственный за реализацию

 

1.   Переоснастка компрессорной линии В и С на УКПГ-2

2011

20 322

Менеджер УКПГ-2

2.   Ремонт клапанов факельных коллекторов КПК

2012

18 339

Менеджер КПК

3.   Запуск системы сбора жидкости при очистке скважины

2012

30 060

Менеджер отдела скважинных операций

4.   Настройка расходомера пара на Технологическую линию №4

2013

6 807

Менеджер КПК

5.   Эксплуатация одного насоса вместо двух на Разделителе колонны стабилизации конденсата линии  D КПК

2013

447

Менеджер КПК

6.   Промывка АВО компрессоров в летний период

2013

600

Менеджер КПК

Всего

 

76 575

 

      Мероприятия были определены на основании результатов независимой оценки энергетических ресурсов, а также предложенных в рамках внутренних ОПП (основных плановых показателей) на 2011-2013 годы возможностей по сокращению выбросов ПГ.

      Поскольку срок реализации Программы рассчитан на 1 год, основные меры по сокращению выбросов парниковых газов будут связаны с технологической модернизацией оборудования и процессов потребления тепла. Оптимизация процессов и оборудования на этих установках приведет к уменьшению потерь тепла, уменьшению сжигания топлива и сокращению выбросов СО2.

При выборе мероприятий были приняты во внимание технологические потребности КПО б.в., стоимость реализации данных мероприятий, а также возможность их реализации в короткий период.

Краткая информация о мероприятиях представлена ниже:

1.    Переоснастка компрессорной линии В и С на УКПГ-2

На УКПГ- 2 имеется три компрессора (Nuovo Pignone) для  закачки газа в пласт, которые приводятся в действие газовыми турбинами (Дженерал Электрик). В процессе эксплуатации эффективность работы компрессоров постепенно снизилась, что вызвало необходимость провести модернизацию компрессоров. Компрессорная линия А была модернизирована в 2009 году, линии В и С – при ППР 2010 года. В результате потребная мощность для аналогичного объема закачки газа снизилась на 1,7 МВт по каждой линии. В свою очередь, это привело к снижению выбросов СО2 по сравнению с базовым сценарием на 20 322 тонн/год.

2.    Ремонт клапанов факельных коллекторов КПК

В результате обследования выяснилось, что присутствуют утечки газа с технологических линий в факельную систему КПК. Опыт показывает, что до 90% утечек газа на факелы и вентиляционные патрубки  зачастую является результатом утечки на менее чем 5 клапанах, т.e. значительное сокращение объемов отжига может быть обеспечено за счет устранения нарушения герметичности очень небольшого количества протекающих клапанов.После обнаружения протекающего клапана, был принят ряд мер для уменьшения утечки без его капитального ремонта. В результате  устранения утечки клапанов прогнозируется  уменьшение выбросов CO2 на 18 339 тонн в год.

3.    Запуск системы сбора жидкости при очистке скважины

Отдел скважинных операций КПО б.в. внедрил со второй половины 2012 года новую систему регенерации конденсатной жидкости для устранения необходимости сжигания УВС, полученного в результате очистки скважин. Согласно прогнозам отдела скважинных операций, объем сохраненной нефти составит около 10 000 тонн в год, что приведет к снижению выбросов СО2 на 30 060 тонн в год.

4.              Настройка расходомера пара на Технологическую линию №4

Расходомер пара на Технологическую линию №4 КПК в настоящее время работает с высокой уставкой (28000 кг/ч), с полностью открытой задвижкой и постоянным максимальным расходом в связи с неполадками расходомера, приводящими к нестабильной работе на нормальной уставке. Это приводит к увеличенному расходу пара и подогретой подпитывающей  воды для предотвращения перегрева.Проверка сборки и работы данного расходомера позволит снизить уставку и оптимизировать условия подачи пара и подпитывающей воды.Согласно прогнозу, снижение уставки до 53% приведет к сокращению выбросов ПГ на 6807 тонн в год.

5.              Использование одного насоса вместо двух на установке разделителя колонны стабилизации конденсата 4-й технологической линии.

С этой целью планируется произвести замену лопастей насоса для корректировки его размеров. Предполагаемое сокращение выбросов ПГ составит 447 тонн в год.

6.              Промывка систем АВО компрессоров УКПГ-2 в летний период.

Это поможет увеличить эффективность охладителей в летние месяцы. Ранее, маломерные охладители с трудом справлялись с охлаждением газа. Это также позволит контролировать охладители в автоматическом режиме и сохранять их энергию в зимнее время. Планируемое сокращение выбросов ПГ составит 600 тонн в год.

На графике 1 представлен планируемый сценарий выбросов СО2 с учетом мероприятий по сокращению.

 

Рисунок 1 – Сценарий выбросов СО2 на2013 г

Как видно из графика, реализация мероприятий по сокращению выбросов  ПГ позволит в 2013 году сократить выбросы СО2 на 76 575 тонн относительно базовой линии.

Список использованной литературы

1.     PI Energy & EmissionsLimited, отчет для Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., октябрь 2006 г., № документа J26-2733-01

2.     PI Energy & EmissionsLimited, Месторождение Карачаганак Возможности снижения энергозатрат., октябрь 2011 г.

3.     KPO-AL-ENV-PRO-00121-R «Процедура по учету и отчетности в области выбросов парниковых газов».