Промышленные испытания нового минерального сырья для гидрометаллургии бериллия - 2003

 

 

1Самойлов В.И., 2Куленова Н.А., 1Борсук А.Н.,

2Полежаев С.Н., 2Шерегеда З.В., 2Винокурова Т.А.

 

1 – АО «Ульбинский Металлургический Завод»; 2 – Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет им. Д. Серикбаева

 

В настоящее время гидрометаллургические бериллиевые производства фун­к­ционируют в США, Китае и Казахстане. Производитель технического Ве(ОН)2 и его производных в Казахстане – АО «Ульбинский метал­лур­гический  за­­вод» (АО «УМЗ»), где до недавнего времени традиционно ис­поль­зовали  низ­ко­­сортные берилловые концентраты с содержанием Ве ~2% масс. После ор­га­ни­зации в конце прошлого  века в России промышленного про­изводства вы­со­ко­сортных бертрандит-фенакит-флюоритовых флотокон­цен­т­­ра­тов Ерма­ков­ско­го месторождения (Забайкальский ГОК), содержащих до 4% масс.  Ве,  встал воп­рос об использовании такого богатого концент­рата для производства Ве в АО «УМЗ» по существующей сернокислот­ной тех­ноло­гии [1]. Классическая сер­нокислотная технология вскрытия химически инерт­ного берилла предусмат­ри­вает предварительную активирую­щую подго­тов­ку берилловых концентратов, вклю­ча­ю­щую их плавку с Na2CO3 (CaCO3) и последующую водную грануля­цию плава. Производственные затра­ты на подготовку сырья к сернокислотному вскры­тию составляют ~23% от cум­­мар­ных затрат в гидрометаллургии Ве. Учи­ты­вая, что химическая стой­кость бертрандита и фенакита к действию H2SO4 за­мет­но ниже дан­ного показателя для берилла,  был предложен и испытан в цехе А АО «УМЗ» способ переработки Ермаковского флотоконцентрата, основан­ный на его непосредственной сульфатизации в трубчатой вращающейся печи.

В ходе  промышленных испытаний, проведенных в 2003 г., переработано 59,1 т концентрата, содержащего, % масс.: 9 – бертрандита; 11 – фенакита; 24,1 – флюорита; 55,9 – кварца, кальцита, слюды, полевых шпатов и др.

Результаты лабораторного выщелачивания просульфатизированного кон­цен­­трата показали, что извлечение Ве в сульфатный раствор составило в сред­нем 97,7 % масс.  (93,5¸99,4 % масс.), а извлечение F в газовую фазу на стадии суль­фатизации концентрата составило в среднем 91,7 % масс. (89,4¸93,6 % масс.). Таким образом, в ходе испытаний достигнуты промышлен­но – приемле­мые  извлечения Ве в водорастворимый сульфат и F в га­зо­образные соедине­ния.

За счет обесфторивания и частичного обескремнивания концентрата в про­­цессе сульфатизации достигнуто заметное обогащение сырья по Ве, что поз­во­­ля­ет дополнительно повысить технико-экономические показатели дальней­шей переработки просульфатизированного материала. Полученные в ходе ис­пы­­таний достаточно концентрированные  по F и Si конденсаты создают предпо­сыл­­ки к утилизации указанных компонентов сырья в товарную кремнефто­рис­то­­во­дородную кислоту. Анализ содержания Ве в вентвыбросах (со стадии суль­фа­тизации концентрата в печи) показал, что в период испытаний  суммарный выб­рос Ве в атмосферу составил всего 0,57 г. Следовательно, процесс прямой суль­фатизации Ермаковского концентрата позволяет значительно улучшить эко­логическое состояние окружающей среды по содержанию Ве в сравнении с дей­ст­вующей технологией переработки концентратов. К тому же данный про­цесс характеризуется отсутствием традиционно используемых в существующей тех­нологии реагентов и материалов (HNO3, Al(OH)3, Na2CO3, CaCO3, графито­вых электродов и т.д.), специальных технологических участков и оборудования (учас­ток обесфторивания концентрата, рудно-термические печи, грануляторы, ша­ро­вые мельницы, спиральные классификаторы, сгуститель Дорра) с соответ­ст­вующими производственными площадями. В ходе испытаний процесса суль­фа­тизации Ермаковского концентрата достигнута экономия прямых затрат 1 030 тыс. тенге.

В данной работе подробно представлены результаты переработки про­суль­фатизированного в цехе А Ермаковского концентрата с получением техни­чес­кого Ве(ОН)2. Сульфатная масса транспортировалась из цеха А в цех Б в ав­то­цис­­терне (на начальном этапе испытаний) и в контейнерах, установленных в ку­зов гипсо­во­за (на заключительном этапе испытаний). Всего за время ис­пыта­ний с про­суль­фа­ти­зированным концентратом в цехе Б переработано ~1950 кг Be. Еще ~140 кг Be отгруже­но с просульфатизированным концентратом для про­­ве­дения НИР.

Испытания условно разделены на 4 этапа: с 16.03.03 г. по 18.03.03 г. про­суль­­фатизированный Ермаковский концентрат перерабатывали совме­стно с ос­тат­­ками технологических продуктов от переработки гранулята текущей набор­ки сырья и флюсов, находившихся в аппаратурной схеме цеха Б перед началом ис­­пытаний (незавершенное производство); с 18.03.03 г. по 20.03.03 г. в перера­бот­ку вовлекался исключительно про­сульфатизированный Ермаковский кон­цент­рат; с 20.03.03 г. по 31.03.03 г. выполнялась совместная переработка про­суль­фатизированного Ермаков­ского концентрата и гранулята текущей наборки сы­рья и флюсов в масс, соотношении 1:1 по Be; с 31.03.03г. по 02.04.03г. про­ме­жуточные про­дукты технологии, полученные на предыдущем этапе испыта­ний, были в полном объёме переработаны на технический Ве(ОН)2.

В табл. 1, 2, 3 приведены данные о качестве полученных в ходе испытаний раствора BeSO4, чернового Ве(ОН)2 и технического Ве(ОН)2. В табл. 4 приведены данные о потерях Be с отвальными продуктами производ­ства Ве(ОН)2 и обороте Be с кислым маточным раствором, полученные за время испытаний в цехе Б.

 

Таблица 1 – Содержание бериллия и примесей в цеховых сульфатных растворах (поз. 301,2)

№ пробы

Дата отбора пробы

Сод. Ве, г/л

Содержание примесей, г/л (% масс. к Ве)

Fe

Al

Mn

F

Ca

Si

Cr

1

18.03.03

0,66

0,071 (10,76)

0,30 (45,45)

-

-

0,46 (69,70)

0,042 (6,36)

0,0027 (0,41)

2

19.03.03

1,43

0,220 (15,38)

0,82 (57,34)

-

0,24 (15,78)

0,72 (50,35)

0,38 (2,66)

0,0070 (0,49)

3

20.03.03

1,76

0,800 (19,38)

2,07 (117,6)

0,41 (23,30)

-

1,10 (62,50)

0,140 (7,95)

0,0080 (0,45)

Среднее

1,28

0,364 (15,15

1,06 (73,46)

0,41 (23,30)

0,24 (15,78)

0,76 (60,85)

0,073 (5,65)

0,0059 (0,45)

 

Всего за период испытаний получено ~2552 кг технического Ве(ОН)2 в пересчете на Be (табл. 3). В период испытаний затрачено: Na2CO3 – 7 т, CaCO3 – 5 т, электродов графитовых – 0,18 т, H2SO4 – 143,952 т, аммиачной воды – 175,721 т, NaOH – 48,916т, бельтинга – 2700 пм, электроэнергии – 83190 кВт, пара – 510,4 Гкал, промышленной воды – 12632,4 м3, сжатого воздуха – 50912,4 м3; в отвал сброшено 2,297 т твёрдых и 2169,2 м3 жидких отходов. При этом достигну­то снижение расхода применяемых реагентов, материалов, топливно-энер­гети-ческих ресурсов, объёмов отходов гидрометаллургического отделе­ния (на 1 кг бериллия в готовой продукции); исключение составили бельтинг и щелочь, по которым отмечен незначительный перерасход.

Таблица 2 – Качество чернового Ве(ОН)2 (сред. данные анализов 2-х – 3-х проб)

 

Дата

Сод. Ве в пульпе Ве(ОН)2, г/л

Содержание примесей, % масс. к Ве

Fe

Al

Ca

Cr

Mn

Si

SO42-

17.03.03

8,9

55,0

162,6

9,9

0,82

1,16

24,7

183,3

18.03.03

11,6

23,5

69,7

1,5

0,62

0,33

9,0

155,2

19.03.03

13,4

17,2

51,6

0,7

0,53

0,23

5,9

112,9

20.03.03

13,2

33,8

98,5

2,8

0,45

0,99

7,8

134,7

21.03.03

13,0

54,3

148,4

4,1

0,52

0,56

7,6

174,5

22.03.03

12,8

75,9

204,0

5,8

0,72

0,79

8,1

219,7

23.03.03

15,0

57,7

160,7

5,7

0,68

0,61

8,9

202,6

24.03.03

13,2

41,8

132,3

3,7

0,38

0,55

8,7

196,2

25.03.03

14,7

35,0

126,5

4,0

0,68

0,37

7,0

179,1

26.03.03

14,4

28,8

95,2

2,8

0,35

0,45

6,1

164,1

27.03.03

14,6

38,5

100,2

6,5

0,48

0,53

7,6

175,2

28.03.03

12,7

45,1

133,4

6,9

0,64

0,56

7,6

198,2

29.03.03

13,6

60,1

195,2

6,9

0,98

0,75

9,8

221,1

30.03.03

13,9

72,2

223,2

9,7

0,99

0,69

9,9

237,2

31.03.03

12,8

64,4

170,0

13,9

0,56

0,95

17,4

256,5

01.04.03

9,3

71,9

219,7

7,9

0,82

1,16

13,2

228,3

02.04.03

9,7

79,4

237,4

13,3

0,87

0,88

15,3

245,2

Среднесуточные значения в период испытаний (17.03.03 г. - 02.04.03)

 

12,9

51,0

150,1

6,3

0,65

0,68

10,09

196,5

Среднесуточные значения в январе 2003 г.

 

10,6

69,4

231,0

11,8

0,87

0,75

10,17

236,0

Среднесуточные значения в феврале 2003 г.

 

9,88

63,3

211,4

9,7

0,45

0,46

10,6

266,6

 

Таблица 3 – Данные о количестве и химсоставе технического Ве(ОН)2, полученного в период испытаний

№ партии Ве(ОН)2

Дата отгрузки партии Ве(ОН)2

Кол-во в партии Ве(ОН)2, кг

Сод. Ве в пульпе Ве(ОН)2, г/л

Содержание примесей в Ве(ОН)2, % масс. к Ве

Fe

Al

Si

Ca

Mn

Cr

SO42-

1

21.03.03

282,15

105,16

0,68

0,20

0,77

0,46

0,028

0,012

<0,4

2

24.03.03

378,00

85,52

0,61

0,14

0,63

0,28

0,015

0,012

<0,4

3

30.03.03

391,96

95,73

0,56

0,15

0,80

0,31

0,011

0,013

<0,4

4

02.04.03

~1500

-

кондиция

~0,90

кондиция

Требование ФС РК 30054230 АО – 197 – 2001:

Сорт А

-

-

-

≤1,0

0,8

0,8

0,8

Не лимит

0,2

Не лимит

Сорт В

-

-

-

1,5

0,8

0,8

0,8

0,1

0,2

2,5

Примечание. Расчетное средневзвешенное содержание кремния в готовой продукции (партии № 1-4 после их     объединения) составляет ~0,83% масс. к бериллию.

Таблица 4 – Результаты анализа пульпы выщелачивания, отвальных продуктов и оборотных маточных растворов (средние данные по 2-5 пробам)

Дата

Пульпа

выщела-

чивания

(поз. З1)

Пульпа

 выщела-

чивания

 (поз. З3)

Пуль-

па кека

(поз.

608)

Пуль-

па мелк.

фр. кека

(поз. З03)

Черн.

маточ-

ный р-р

Алюми-натный маточ-

ный р-р

Пуль-

па

(поз.

 74)

Кис-

лый 

маточ-

ный р-р

Сод.

Ве,

г/л

Сод. H2SO4,

 г/л

Сод.

 Ве,

г/л

Сод.

Ве в

кеке,

 % масс.

Сод.

Ве,

 г/л

Сод.

Ве,

 г/л

Сод.

Ве,

г/л

Сод.

Ве,

 г/л

Сод.

Ве,

г/л

16.03.03

-

-

0,54

-

-

0,026

-

-

-

17.03.03

1,34

23,7

1,25

0,15

-

0,160

-

0,013

-

18.03.03

1,84

29,8

1,63

0,23

-

0,023

0,017

0,019

1,37

19.03.03

2,43

43,0

2,31

0,18

-

0,020

0,015

0,020

-

20.03.03

5,08

23,5

3,84

0,19

-

0,050

-

0,040

1,36

21.03.03

3,47

21,2

2,33

0,22

-

0,033

0,018

-

-

22.03.03

2,66

6,9

2,43

0,24

0,35

0,054

-

0,010

1,36

23.03.03

5,15

40,0

3,52

0,06

0,37

0,035

-

0,030

1,37

24.03.03

3,49

43,7

2,74

0,17

0,48

0,041

0,015

0,023

1,06

25.03.03

1,59

10,0

3,54

-

0,73

0,042

-

0,054

0,80

26.03.03

3,53

33,1

2,26

0,35

0,28

0,026

0,010

0,010

2,24

27.03.03

3,56

48,7

3,30

-

0,32

0,050

0,066

0,017

3,92

28.03.03

4,39

41,9

3,90

0,40

0,67

0,048

-

0,160

0,85

29.03.03

6,59

38,8

4,49

0,39

0,26

0,040

0,020

0,017

-

30.03.03.

5,39

26,7

3,15

0,59

0,27

0,064

0,010

0,044

1,30

31.03.03

5,72

21,8

2,80

0,25

0,30

0,047

0,010

0,056

1,34

01.04.03

2,58

8,28

2,45

0,17

0,48

0,058

0,015

0,040

0,80

02.04.03

2,25

9,66

2,09

0,23

0,44

-

0,018

0,050

0,45

Среднесуточные значения в период испытаний (16.03.03 г. - 02.04.03 г.):

 

3,53

29,35

3,61

0,26

0,41

0,041

0,0156

0,035

1,41

Среднесуточные значения в январе 2003 г.:

 

3,07

7,92

3,09

0,083

0,093

0,063

0,018

0,026

0,74

Среднесуточные значения в феврале 2003 г.:

 

-

9,43

2,51

0,071

0,100

0,054

0,014

0,031

0,54

 

Наиболее серьезные проблемы в период испытаний возникли на участке кон­трольного фильтрования верхних сливов осветлителей кремнёво-сульфат­ной пульпы. Отмечено резкое снижение скорости фильтрова­ния верхних сли­вов на фильтр-прессах поз. 301,2. Одной из возможных причин этого является при­сут­ствие в твёрдой фазе верхних сливов кол­лоидных кремнезёма и гид­роксида Fe (III), что привело к «заилива­нию» фильтр-полотен, повышению гид­рав­лического сопротивления филь­трующей перегородки с осадком и, как след­ст­вие, к снижению скорости фильтрования сливов. Для устранения указанного не­дос­татка целесооб­разно применение комплекса проверенных в лабораторной и промыш­ленной практике мероприятий: дополнительное отстаивание верхних сли­­вов 1-й ступени каскада в осветлителях поз. 604,7, термокоагуляция кол­лоида и добавка активированного угля (флокулянтов, коагулянтов) в верхние сливы пе­ред их контрольным фильтрованием, увеличение фильтру­ющей поверхности фильт­ров контрольного фильтрования за счет исполь­зования наряду с фильтр-прес­сами поз. 301,2 фильтр-пресса поз. 303.

Для оперативного решения возникшей в ходе испытаний проблемы филь­т­рования верхних сливов начиная с 21.03.03 г. совместно с сульфатами цеха А в пе­реработку вовлекали гранулят цеха Б. Это позволило прибли­зить физико-хи­ми­ческие свойства верхних сливов к получаемым в рамках действующей техно­ло­гии цеха Б, повысить пористость фильтруемого осадка, снизить его гидрав­лическое сопротивление и добиться увеличения скорости фильтрования сливов.

Трудности с контрольным фильтрованием, возникшие в период испыта­ний, отрицательно отразились на ТЭП процесса, так как привели к снижению про­­из­водительности гидрометаллургического отделения почти в 2 раза, повышению расхода электроэнергии, потребовали использования Na2CO3, CaCO3, графитовых электродов, мелющих тел, ткани нитрон (на стадиях плавки ших­­ты, переработки гранулята), а также серной кислоты, пара и аммиачной во­ды на участке сернокислот­ного вскрытия гранулята. Необходимость в более ча­с­той замене бельтинга на фильтр-прессах поз. 301,2 (в сравнении с обычной периодичнос­тью его замены) привело в период испытаний к перерасходу фильтр-по­лотна и, как следствие, к повышению объема твёрдых отходов произ­во­дства. Тем не менее, очевидно, что решение вопроса повышения ско­рости контрольно­­го фильтрования верхних сливов (при переработке суль­фатов цеха А) не является непреодолимой задачей. Для ее решения тре­буется проведение до­полнительных лабораторных и промышленных ис­пытаний, направленных на осво­ение технологии.

В действующем производстве суммарные затраты электроэнергии на вентиляцию по печному, мельничному отделениям, участку сульфатизации гранулята и выщелачивания сульфатов традиционно составля­ют порядка 2780 кВт/сут. Для сравнения: в период испытаний в цехе А расход электроэнергии на вентиляцию составлял всего 1968 кВт/сут (эта величина могла бы быть снижена приблизительно вдвое при ритмичной работе печи сульфатизации в цехе А). Если еще учесть, что вентсистема цеха А (в отличие от вентсистемы цеха Б, обслуживающей перечислен­ные участки) не требует использования фильтров ФПП (18 шт. стоимос­тью ~186 USD каждый, периодичность замены ~1 мес), то преимуще­ства испытанной технологии перед существующей (с точки зрения зат­рат на вентиляцию) очевидны.

Выводы по результатам испытаний в цехах А и Б:

1 Проведены промышленные испытания процесса прямой сульфатизации Ермаковского концентрата и последующей переработки просульфатизирован­ного продукта с получением технического гидроксида бе­риллия.

2 В процессе испытаний показана возможность вскрытия концентра­та в печах цеха А, обеспечивающего извлечение Be в раствор на ~98% масс, и ~92%-е масс. обесфторивание концентрата.

3 В процессе сульфатизации концентрата в цехе А (2092 кг по бериллию) достигнута экономия прямых затрат 1 030 тыс. тг.

4 Результаты испытаний в цехе А показали возможность многократ­ного снижения содержания бериллия в вентвыбросах в случае примене­ния в действующем производстве прямой сульфатизации концентрата.

5 Просульфатизированный концентрат переработан в цехе Б совмест­но с просульфатизированным гранулятом цеха Б с получением опытно-промышленной партии технического Ве(ОН)2, которая была использова­на в дальнейшем для производства фторбериллата аммония и Be металлического.

6 В ходе испытаний в цехе Б отмечена тенденция к снижению пря­мых затрат производства.

7 В период испытаний в цехах А и Б возник ряд организационных и технологи­­ческих проблем: наличие большого количество посторонних предметов в исходном концентрате; недостаточная проработка вопро­сов выгрузки сульфатов из печи в це­хе А, их транспортировки в цех Б и разгрузки в цехе Б; заметное снижение скорос­ти филь­трования верхних сливов осветлителей; незначительное превышение кон­диции по Si в тех­ническом Ве(ОН)2; повышенный оборот Be с кислым маточным раство­ром.

 

Литература

                                                      

1.        Самойлов В.И., Борсук А.Н. Методы совместной переработки фенакита, бертрандита и берилла в гидрометаллургии бериллия. – Усть-Каменогорск: Медиа – Альянс, 2006.